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李斌
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公司动态
轧机油雾润滑加热系统的优化改进
发布时间:2014/7/17 点击次数:0 次
轧机
油雾润滑
系统对机械设备的润滑和产品质量起着极为重要的作用。某不锈钢的硅钢厂
油雾润滑
系统中使用的油雾加热器设备为进口的双金属片式手调温控器,调节范围为15~90℃。每套油雾加热箱上装有3支双金属片式手调温控器,2支为PLC提供高、低温报警信号,1支进行控温。经过多年使用,双金属片弹性下降,各控温点存在不同程度的漂移和失灵。由于该设备为进口设备,设备数量少成本高周期长的问题。为响应公司的备件国产化政策,改为不可调式温度控制加热。之后发现该设备控制精度低,误差大(最大误差达±30℃)。
油雾润滑
的油雾温度主要取决于气体载体温度,气体出口温度无法测量,所以油雾温度无法得知,更无法实现准确控制,致使支撑辊、擦拭器无法得到有效润滑,损毁严重,严重影响轧机的正常生产。
为了适应生产的发展,对该
油雾润滑
系统的加热部分进行改造,总体改造思路:选用高精度温度电阻Pt100,作为一次测温元件;用控制精度达0.5级的温度控制仪表进行PID加热控制;利用气加热的控制仪表和控制柜进行集中安装控制;记录测量数据,与原先数据进行对比,根据现场测量实际时对参数进行优化,保证最终温控精度在±5℃之内。具体的如何进行改造就不在这里对改造方案进行详细说明了,依照改造方案,硅钢厂在轧机机组检修时,对6号油雾加热箱进行了实验性改装,通过不断的调整控制参数,现在的控温工艺目标值45℃,实际测量值为42.6℃,最高47℃,距离目标值最大偏差为2.4℃。完全符合工艺要求。流程图如图1所示:
改造之后的
油雾润滑
系统的新加热系统不仅具有旧系统的全部功能,而且新增了出口温度实时显示和调节,不但能够实现精确控温,还可以减少加热时间,大大提高加热器使用寿命,减少维护工作量。改进前油雾加热温度波动最大时达到30℃,无法保证机械设备的润滑。改造后温度控制在目标±5℃之内,完全满足工艺的要求。
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